“氨壓縮機機架有突發(fā)情況,需立即通知儀表!”4月30日18時38分,雙甲車間三期甲醇裝置中控室傳出警示聲,機組主操駱池第一時間匯報異常。
警情發(fā)生后,車間工藝技術(shù)員孫浪及當班班長張鵬昌立即聯(lián)系儀表技術(shù)人員,并將異常情況上報車間和生產(chǎn)調(diào)度。生產(chǎn)部第一時間啟動應(yīng)急機制,組織儀表、工藝、設(shè)備人員迅速到場組織研判,搶修全面展開。
上報同時現(xiàn)場進行故障排查,氨氣壓縮機K7701機架狀態(tài)異常,經(jīng)儀表技術(shù)員張桂芳、杜康專業(yè)系統(tǒng)排查,故障源被精準鎖定:K7701控制系統(tǒng)內(nèi)一張DO卡出現(xiàn)異常。該卡控制著跳車電磁閥、防喘振閥、盤車電磁閥等核心執(zhí)行元件,一旦誤動作將引發(fā)機組停車,造成三期裝置短時停運,影響裝置安全穩(wěn)定運行,不容小覷。
“立即處理!”計控電儀部、雙甲車間、生產(chǎn)部現(xiàn)場研判之后,迅速明確分工、部署搶修任務(wù)。專業(yè)人員分秒必爭,嚴格按照規(guī)程推進操作。19時31分,故障DO卡順利更換完成,機組運行狀態(tài)始終保持穩(wěn)定,跳車風險徹底排除。裝置“心臟”安全無恙,穩(wěn)定運行底線穩(wěn)穩(wěn)守住。
這是一場技術(shù)與時間的賽跑,更是一場協(xié)同增效保障生產(chǎn)運行的實戰(zhàn)檢驗。面對突發(fā)情況,有關(guān)部門負責人冷靜判斷、搶修人員精準執(zhí)行,多專業(yè)聯(lián)動高效協(xié)同。53分鐘,渭化人以行動守住裝置安全運行的底線,也驗證了公司應(yīng)急響應(yīng)機制的高效運行與體系支撐力。