4月20日晚,隨著最后一組數(shù)據(jù)調(diào)試完成,一期磨煤機(jī)廠房內(nèi)的1#、3# 煤皮帶稱重系統(tǒng)國產(chǎn)化改造項(xiàng)目順利竣工。這場由計(jì)控電儀部技術(shù)攻關(guān)團(tuán)隊(duì)歷時(shí)數(shù)月籌備、日夜攻堅(jiān)的技術(shù)革新,成功打破國外技術(shù)壟斷,為公司智能化生產(chǎn)裝上“中國芯”。
作為輸煤計(jì)量的“神經(jīng)中樞”,該系統(tǒng)原搭載的日本大和控制調(diào)節(jié)器已服役30年。歲月侵蝕下,設(shè)備老化問題日益凸顯:計(jì)量偏差頻繁波動(dòng)、故障跳車頻發(fā),加之進(jìn)口配件價(jià)格高昂、供貨周期漫長,設(shè)備維護(hù)陷入被動(dòng)局面。單臺(tái)設(shè)備故障就可能導(dǎo)致整條生產(chǎn)線停擺。
面對(duì)“卡脖子”難題,計(jì)控電儀部部長王文波迅速組建技術(shù)專班駐場攻堅(jiān)。團(tuán)隊(duì)成員手持測(cè)繪工具,反復(fù)測(cè)量皮帶秤架尺寸,精準(zhǔn)記錄運(yùn)行參數(shù),全面評(píng)估調(diào)試、控制方式及稱重精度等核心指標(biāo)。為掌握前沿技術(shù),他們多次走訪行業(yè)標(biāo)桿企業(yè),深入調(diào)研市場,最終從數(shù)十家供應(yīng)商中遴選出兼具高精度測(cè)量、強(qiáng)抗干擾性與靈敏響應(yīng)的智能稱重系統(tǒng)解決方案。
新系統(tǒng)不僅突破計(jì)量精度瓶頸,更創(chuàng)新性實(shí)現(xiàn)DCS控制系統(tǒng)與變頻器直連調(diào)速,通過重構(gòu)底層控制邏輯,徹底解決傳統(tǒng)設(shè)備響應(yīng)遲滯問題。在大修窗口期,技術(shù)團(tuán)隊(duì)創(chuàng)新采用掛碼調(diào)試法,攻克多系統(tǒng)聯(lián)動(dòng)調(diào)試技術(shù)壁壘,高效完成“拆除—標(biāo)記—安裝—調(diào)試”全流程改造。
據(jù)項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人張智磊介紹,改造后的稱重系統(tǒng)計(jì)量誤差率下降超60%,設(shè)備故障率預(yù)計(jì)降低80%,同時(shí)為全廠智能化管理平臺(tái)的數(shù)據(jù)采集提供精準(zhǔn)支撐。此次國產(chǎn)化改造的成功實(shí)施,標(biāo)志著公司在核心裝備自主可控領(lǐng)域邁出關(guān)鍵一步,為降本增效與高質(zhì)量發(fā)展注入強(qiáng)勁動(dòng)能。